马上就有人发言了。
“这一次的实验结果,大大出乎我们的意料之外。根据我从现场的观察,咱们的理论设计,应该是没有什么问题的。按照我们的设计,这几台风机,按照现在的顺序排列起来。所能提供的升力足以保证飞机的起飞。”
“而且实验中大家也见到了,飞机确实是起飞了,升空了。这就说明我们的基本设计思路,设计思想是对的。但最后的结果飞机起飞后,从他不长的飞行航迹来看,飞机是趔趔趄趄东倒西歪,忽高忽低,像无头的苍蝇瞎撞似的向前飞行。最后,一头扎进大海。”
“这说明了什么?说明了几台风机提供的升力是足够的。但是这个升力的分布,是不均衡的。也就是说风机所提供的升力,在飞机不同的位置是不同的,是不平衡的。”
“这是我们理论设计的一大缺陷。那么是什么情况导致了理论设计跟飞行实验之间的差距差距呢?这只能从根本上找原因。”
“因为我们设计之初,是半风洞式的设计。只是由于航母飞行甲板的实际情况所限,不能增加额外的实体封闭材料。所以我们才刚改了之初的设计,改为采用不同功率的风机提供升力,其中至少有两台风机提供的是侧风封闭作用。”
“也就是说,有几台风机是专门提供升力的,也有几台风机提供的并不是升力。而是侧向的封闭力。换言之,这几台特效风机提供的,实际上是两道墙的作用。”
“是要把风机提供的上升气流,束缚起来。这个设计也是没有问题的。那么问题在哪里呢?问题在于,这几台提供侧向约束力风力的风机,在实际实验中侧向的风力也提供了,但强度却不够。”
“这主要是因为,在极岛这。广阔无垠的岛上,它的风向风速,实际上部分的抵消了侧向风力的功劳。这种影响不仅仅使原来设计中的半封闭的高度没用了,还影响到了飞机起飞升空的高度。”
“所以飞机还是跌跌撞撞地撞向大海。”
会议马上变得活跃起来。有相当一部分的团队成员,是认可这个结论的。就有人给出了相应的数据。
“我们飞机上的传感器,就清楚地记录了当时风机提供的升力测向力指标。这些数据表明了,风机的升力,提供是够格的,同时也是基本均衡的。”
“只是由于刚才提到的原因,这个原本均衡的升力,被冲破或者是侧向约束风力的所打破。这个升力就显得不均衡了。”
“虽然不均衡,但提供的升力,还是足以把飞抬升起来。”
主导团队的老总,脸色一下就好了很多。说道,“其实从昨天实验失败开始,我就在想这个问题。问题出在哪儿?当然首先是把咱们的当初设计思想设计思路,设计模型,逐项逐项的进行了分析,分析的结果是都没问题。”
“这个没有问题,是经过咱们的超算中心的验证,所以这个应该是没有问题的。这一点,从飞机传感留下的数据也可以看出来。风机提供的升力是足够的。这也证明当初的设计没有问题。”
“那么问题出在哪儿?刚才大家说到的没有建立物理实体隔离墙,这是一个重要的因素。我们对于物理的封闭实体,采用的取代办法是,增加专门侧向封闭力。但从实践结果看,这个约束是不成功的。”
“因为飞机的升力需要足够的风速和风量,这个咱们做到了。但是忽略了侧风的约束力,随着距离的增加这个约束力同时也在衰减。”
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